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      【抽蓄“尖兵”鑄新功】快速施工法,天臺結碩果
      ——記天臺抽蓄電站1號機組座環蝸殼安裝

      來源:機電制造安裝公司作者:張毅 攝影:張毅 時間:2024-05-28 字體:[ ]

      火熱的五月,是電建人創新作為、奮發進取的追夢時節。

      當5月16日,由水電五局安裝的浙江天臺抽水蓄能電站1號機組座環蝸殼整體吊裝成功之時,日夜奮戰的我們,怎能不歡聲雷動,激情飛揚!

      釘住難點,抓住錨點

      浙江天臺抽水蓄能電站是國家《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》“十四五”重點實施項目,同時也是浙江省“十四五”期間規劃的重大建設項目。該電站位于浙江省天臺縣,額定水頭高達724米,為世界第一;電站裝機容量170萬千瓦(4×42.5萬千瓦),單機容量為國內抽水蓄能電站最大;單級引水斜井長度達到483米,為國內最長,刷新多項世界和國內工程紀錄。建成后,將承擔浙江電網的調峰、填谷、調頻、調相及緊急事故備用等任務。

      水電五局作為承擔抽水蓄能電站建設的“王牌軍”,面對天臺抽水蓄能電站這個“制高點”,士氣高昂,信心十足,在“必勝”的前提下,如何運用創新、創優、創效的理念取得“完勝”,是制安公司金結安裝工程隊苦心積慮思考的問題。從進點開始,他們就“釘住難點,抓住錨點”,全力以赴地砥礪奮進,攻堅克難。

      按照施工方案,機組的座環蝸殼整體在電站地下廠房安裝間進行現場組拼焊接。制造廠家到貨的座環蝸殼分為兩瓣,直徑、半徑、高度尺寸分別為11米×4.7米×2.6米和11米×5.5米×2.6米,分件分別重93噸和104噸。

      這不是難點,難點在于:除了座環蝸殼的本體外,還要在安裝間提前將延伸段與本體進行拼裝焊接,然后整體吊裝,以節省在機坑內的直線施工工期。這是國內抽水蓄能領域首次開發應用的創新工法。

      找到了施工中關鍵的難點,就要確定解決問題的錨點,而工程隊的應對之策,就是以公司提出的“快速施工法”為錨點,堅定不移地將難點做重點,將錨點做抓手,以“錨”定青山不放松的精神,迎難而上,重裝出擊!

      把控嚴點,進度快點

      “嚴”字當頭,“快”字緊隨!

      工程隊多次召集相關人員召開專題會,確定了定人員、定措施、定步驟的方案,梳理環節,落實細節,進行可行性評估。經過認真討論、仔細推敲后上報《1號-4號機組座環蝸殼施工方案》,其中包括安裝施工措施、質量控制措施、安全文明施工措施、綠色施工措施,報監理、業主審核批準,并與相關各方完成焊接工藝評定,為拼裝焊接工作的開展做好準備。

      在到貨的兩瓣座環蝸殼拼裝和焊接過程中,工程隊認真執行“三檢制”,嚴把質量關。從技術交底,到現場監管,每一步都一絲不茍,落實到位。從拼裝環節的把控,到焊接環節的實施,再到驗收環節的閉合,每一環都環環相扣,精益求精。年輕的技術員易定強責任心強,干勁大,不分早晚,無論什么時候工地需要檢查、驗收,他都會在第一時間完成自檢后,及時聯系監理、第三方到現場,積極配合檢查驗收、簽證資料,推動工作快速開展。

      參加施工的鉚工、電焊工都是經驗豐富的“精兵強將”。他們中有曾干過國外工程的骨干,比如劉良春、余江洪、黎小君、呂全良,在中東抽蓄電站,安裝過世界第一的500米級超深高壓豎井的鋼管,還有的為白鶴灘、向家壩、瀑布溝、硬梁包等國內超級大型電站出過力、流過汗。工程隊帶領著這支技術過硬的專業隊伍,吃苦耐勞,兢兢業業,干出的活來漂亮美觀。簡單舉一個例子:精調座環上法蘭面的水平度,要求在 0.03毫米/米以內,他們用心做到了。

      為了取得這樣優異的成果,他們采用上下對稱均勻焊接,在焊接過程中認真做好測量監控,實時監控焊接的變形情況,防止趨向性變形。焊前的預熱、焊后的后熱,尤其是焊接過程中的溫度控制,都按照要求定時檢查、記錄……

      座環的上法蘭壁厚230毫米,下法蘭壁厚110毫米,分瓣面組合縫的立縫壁厚280毫米,上、下橫縫壁厚180毫米。這些巨大的X形坡口正、背焊縫,都要焊工們嚴格按照工藝要求,用一根根焊條一點點、一條條、一層層地填充起來,工作量十分驚人。在焊接過程中保持焊縫溫度160℃的條件下,他們的辛苦程度可想而知。

      座環組合縫焊接并驗收合格后,才能掛裝蝸殼補償節。預留在工地拼裝焊接的這2個蝸殼殼節,壁厚分別為65毫米、50毫米。當4名焊工在蝸殼里焊接內縫時,直徑僅有1.4米的狹小空間,環形焊縫覆蓋了360度的焊接位置,都極大地考驗著他們的耐心、信心和匠心。

      發揮穩點,打造亮點

      蝸殼延伸段管節長度、直徑尺寸為3.7米×3.3米,重26.2噸。增加該延伸段后,座環蝸殼整體的中心、重心、起吊重量等都有較大的改變,對工程隊提出了極大的挑戰。

      作為國內首次進行的此種吊裝,水電五局安裝團隊高度重視,敢為天下先,積極應對1號機組座環蝸殼的吊裝工作,成立了專門的組織機構,齊心協力,統一部署和協調吊裝的相關事宜,發揮抽蓄安裝“主力軍”穩健高效的作風,穩中求進,一心一意把這項重點工作打造成安裝工程的亮點。

      5月7日晚,在吊裝工作會上,技術負責人居鑫詳細介紹了吊裝方案,工程隊隊長楊波就吊裝中需要關注的重點,和起重人員進行了反復的討論,不放過任何細節,細致入微,嚴密周詳。他強調,要本著“提早安排,細致落實,穩定實施”的原則,把1號機組座環蝸殼整體吊裝工作作為重中之重,強力推進。

      經過仔細推演、認真準備后,工程隊又于5月15日晚進行吊前交底,要求參加人員都明確職責,聽從指揮,在吊裝過程中嚴格按照審批的方案實施。

      本次起吊整體重量為230噸,吊裝前各相關方人員對橋機完成了聯合專項檢查。

      起重指揮燕續德,有著在國內外電站施工的經歷,膽大心細,穩重嚴謹。在他的指揮下,輔助人員將2根直徑0.1米的鋼絲繩掛在了300噸橋機的主鉤上。

      橋機司機何粉霞的吊裝經驗十分豐富,今年8月就要退休的她,依然一如既往地堅守在自己的工作崗位上。她在駕駛室內操作著主鉤,將鋼絲繩慢慢提起,靜待正式吊裝一刻的到來……

      只有起點,沒有終點

      “為推動快速化施工模式奮勇當尖兵”!

      “為促進公司高質量發展努力做貢獻”!

      在天臺抽蓄電站地下廠房內,1號機組座環蝸殼在安裝間內整裝待發。下午2點30分,一聲哨響拉開了吊裝序幕。在起重人員的指揮下,廠房300噸橋機歷時30分鐘,將座環蝸殼整體從安裝間組裝工位處吊裝到1號機坑上空,再穩穩下降,準確地降落到基礎上,吊裝任務圓滿成功。

      電站業主、浙江天臺抽水蓄能有限公司在《賀信》中指出:“浙江天臺抽水蓄能電站作為浙江省‘十四五’期間規劃的重大建設項目,單機容量位居國內之首,1號機組座環蝸殼采用國內首例整體吊裝形式,節省了在機坑內的直線施工工期,為后續工程順利推進奠定堅實基礎?!?/p>

      相關的新聞報道也特別強調:“據三峽建工浙江天臺抽蓄公司工程管理部副主任強林林介紹,此次1號機組座環是帶著蝸殼延伸段一起吊裝的,這是國內抽水蓄能領域首次開發并成功應用的創新工法。1號機組座環、蝸殼與蝸殼延伸段在安裝間接成整體后一次性吊裝,與傳統工法相比,至少節約了十天的工期?!?/p>

      “創建核心競爭力,抽蓄鐵軍戰天臺”;“打造品牌知名度,水電五局樹標桿”。在天臺抽蓄電站的建設中,工程隊頑強拼搏,全力以赴推進實施公司提出的“快速施工法”,通過開展勞動競賽爭分奪秒,項目班子與職工群眾共同奮戰在施工一線,各工種密切協作,大力加強安全文明施工,終于圓滿實現這個重要的里程碑目標。

      精管理,創品牌,樹形象,拓市場,在這條奮進的路上,我們只有起點,沒有終點!





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